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                      用含鋇合金進(jìn)行鋼水脫氧的工業(yè)試驗
                      日期:2017-09-20 瀏覽:2381

                        隨著(zhù)對鋼材質(zhì)量要求的不斷提高,純凈鋼成為鋼鐵生產(chǎn)的發(fā)展方向,鋼水的脫氧和夾雜物的控制成為生產(chǎn)純凈鋼的關(guān)鍵問(wèn)題之一。鋇系合金對鋼液脫氧具有很好的效果,脫氧產(chǎn)物排出速度快,夾雜物的性質(zhì)和形態(tài)得到改善,夾雜物基本呈球型,尺寸細小且均勻分布于鋼中_1]。為了考察含鋇合金在現場(chǎng)生產(chǎn)過(guò)程中的實(shí)際脫氧效果,研究其在大生產(chǎn)條件下的合理操作工藝,在150tLF-VD精煉設備上進(jìn)行了含鋇合金對鋼液脫氧的工業(yè)試驗研究。

                        脫氧劑的加入量為每噸鋼0.8kg,但當終點(diǎn)碳含量發(fā)生變化時(shí),脫氧劑的加入量要相應地進(jìn)行調整。由于FeSiAl、SiAlBaCa合金中含有硅,故原工藝中FeSi的加入量相應減少。工業(yè)試驗的步驟如下:

                        (1)電爐出鋼合金化的操作工藝不變,合金化的同時(shí)加入復合脫氧劑;

                        (2)鋼水到達LF工位時(shí)取原始鋼樣,同時(shí)測定氧含量;

                        (3)LF調整碳含量、提升溫度等操作工藝不作改變,與現場(chǎng)實(shí)際的操作工藝相同;

                        (4)向LF加入脫氧劑后20min時(shí)測定氧含量,作為調整復合脫氧劑加入量的依據;

                        (5)在LF精煉結束時(shí)取LF精煉終點(diǎn)鋼樣,同時(shí)測定氧含量;

                        (6)在VD工位處理后取鋼樣,同時(shí)測定氧含量;

                        (7)喂絲后取鋼樣,測定氧含量。

                        在采用鋁脫氧的兩爐試驗中,由于兩爐鋼的初始全氧含量有較大不同,因而LF操作結束時(shí),試驗組1—2的全氧含量高,但在VD操作結束和喂絲后,兩爐鋼的全氧含量均較低,在(9~15)X10之間。用FeSiAl脫氧的兩爐試驗的情況與鋁脫氧類(lèi)似,試驗組1-3的數據有一定的波動(dòng)。而用SiAl—BaCa脫氧的兩爐鋼的數據在整個(gè)試驗過(guò)程中均相當接近,其初始全氧含量和終點(diǎn)全氧含量幾乎完全相等,試驗的重現性很好,而且其終點(diǎn)的全氧含量較低。從整個(gè)試驗過(guò)程來(lái)看,采用SiAIBaCa脫氧時(shí)的全氧含量基本上在各個(gè)工位均低于采用鋁或FeSiAl脫氧時(shí)的全氧含量。這充分說(shuō)明了采用SiAIBaCa脫氧不僅能夠獲得較低的全氧含量,且脫氧效果比較持久。

                        將精煉過(guò)程所取的鋼樣進(jìn)行研磨、拋光后,用LEICAQ600S圖像儀、DMRME顯微鏡進(jìn)行觀(guān)察測量,放大倍率為500倍,每個(gè)試樣觀(guān)察5O個(gè)視場(chǎng),對有夾雜物的視場(chǎng)用圖像處理系統進(jìn)行自動(dòng)與半自動(dòng)處理。從觀(guān)察中發(fā)現,SiAIBaCa生成的脫氧產(chǎn)物分布均勻,經(jīng)VD處理后,鋼樣中夾雜物為10.3個(gè)/mm。

                        經(jīng)LF工位處理后,較大型夾雜物明顯減少,這說(shuō)明通過(guò)聚集、長(cháng)大而成的較大型夾雜物大部分能夠快速上浮。但進(jìn)入VD工位后,采用SiA1BaCa脫氧的兩爐鋼的夾雜物的平均面積有所增加,其余爐次的變化不大。分析其原因,一方面是由于鋇的原子量較大,因而其復合脫氧產(chǎn)物的面積可能會(huì )較大,另一方面是VD工位取樣較困難,取樣點(diǎn)距離鋼一渣界面較近,因此不排除取樣時(shí)帶人一些液態(tài)熔渣。

                        根據脫氧元素的熱力學(xué)數據可知,鋇的脫氧能力略大于鈣,遠大于鋁,在脫氧劑加入量相同的情況下,能獲得更低的氧含量。在1600℃下鈣的蒸氣壓為0.184MPa,鋇的蒸氣壓為0.0303MPa,在復合脫氧合金中鋇具有降低鈣的蒸汽壓、增大鈣在鋼液中的溶解度的作用,可顯著(zhù)提高鈣的脫氧和球化夾雜物的能力。鋇的原子量大,生成的脫氧產(chǎn)物半徑較大,根據夾雜物的上浮理論,夾雜物的上浮速度與夾雜物的半徑的平方成正比,因此,含鋇合金的脫氧產(chǎn)物上浮速度較快,這也是本次試驗中,終點(diǎn)鋼樣夾雜物中未發(fā)現BaO存在的主要原因。

                        因此,含鋇合金具有較強的脫氧能力和使夾雜物變性的能力。FeSiAl、SiA1BaCa時(shí),不論LF操作結束時(shí),還是VD操作及喂絲后,鋼中全氧含量均降較低的水平,其中SiA1BaCa的脫氧效果好,其脫氧效果比較持久。

                        3結論

                        (1)在脫氧產(chǎn)物的尺寸方面,用含鋇合金脫氧時(shí),夾雜物的半徑都集中在1~3ptm的范圍內,夾雜物的大小比較均勻。而用A1、FeSiA1脫氧時(shí),夾雜物的尺寸較大,有半徑超過(guò)3ptm的夾雜物存在,且分布不均勻,這說(shuō)明在用含鋇合金脫氧時(shí),通過(guò)聚集、長(cháng)大而形成的較大型夾雜物大部分已經(jīng)上浮。

                        (2)在夾雜物的形貌方面,用含鋇合金脫氧時(shí),夾雜物基本呈球形,尺寸細小,說(shuō)明該脫氧劑尺寸對夾雜物的球化作用比較明顯;在終點(diǎn)脫氧產(chǎn)物中,未發(fā)現含鋇的夾雜物,說(shuō)明采用含鋇合金處理鋼液可以使夾雜物快速上浮。(摘自:冶金技術(shù)網(wǎng))

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